[故障處理]
由于減速機(jī)運(yùn)行環(huán)境惡劣,常會(huì)出現(xiàn)磨損,、滲漏等故障,,最主要的幾種是:
1、減速機(jī)軸承室磨損,,其中又包括殼體軸承箱,、箱體內(nèi)孔軸承室、變速箱軸承室的磨損,;
2,、減速機(jī)齒輪軸軸徑磨損,主要磨損部位在軸頭,、鍵槽等,;
3、減速機(jī)傳動(dòng)軸軸承位磨損,;
4,、減速機(jī)結(jié)合面滲漏。
針對(duì)磨損問題,,傳統(tǒng)解決辦法是補(bǔ)焊或刷鍍后機(jī)加工修復(fù),,但兩者均存在一定弊端:補(bǔ)焊高溫產(chǎn)生的熱應(yīng)力無法完全消除,易造成材質(zhì)損傷,導(dǎo)致部件出現(xiàn)彎曲或斷裂,;而電刷鍍受涂層厚度限制,,容易剝落,且以上兩種方法都是用金屬修復(fù)金屬,,無法改變“硬對(duì)硬”的配合關(guān)系,,在各力綜合作用下,仍會(huì)造成再次磨損,。對(duì)一些大的軸承企業(yè)更是無法現(xiàn)場(chǎng)解決,,多要依賴外協(xié)修復(fù)。當(dāng)代西方國(guó)家針對(duì)以上問題多使用高分子復(fù)合材料的修復(fù)方法,,其具有超強(qiáng)的粘著力,,優(yōu)異的抗壓強(qiáng)度等綜合性能。應(yīng)用高分子材料修復(fù),,可免拆卸免機(jī)加工既無補(bǔ)焊熱應(yīng)力影響,,修復(fù)厚度也不受限制,同時(shí)產(chǎn)品所具有的金屬材料不具備的退讓性,,可吸收設(shè)備的沖擊震動(dòng),,避免再次磨損的可能,并大大延長(zhǎng)設(shè)備部件的使用壽命,,為企業(yè)節(jié)省大量的停機(jī)時(shí)間,,創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
而針對(duì)滲漏問題,,傳統(tǒng)方法需要拆卸并打開減速機(jī)后,,更換密封墊片或涂抹密封膠,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,,而且難以確保密封效果,,在運(yùn)行中還會(huì)再次出現(xiàn)泄漏。高分子材料可現(xiàn)場(chǎng)治理滲漏,,材料具備的優(yōu)越的粘著力,、耐油性及350%的拉伸度,克服減速機(jī)振動(dòng)造成的影響,,很好地為企業(yè)解決了減速機(jī)滲漏問題,。
[減速機(jī)漏油的原因分析]
1、減速機(jī)內(nèi)外產(chǎn)生壓力差:減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,,運(yùn)動(dòng)副摩擦發(fā)熱以及受環(huán)境溫度的影響,,使減速機(jī)溫度升高,如果沒有透氣孔或透氣孔堵塞,,則機(jī)內(nèi)壓力逐漸增加,,機(jī)內(nèi)溫度越高,,與外界的壓力差越大,潤(rùn)滑油在壓差作用下,,從縫隙處漏出,。
2、減速機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理
1)檢查孔蓋板太薄,,上緊螺栓后易產(chǎn)生變形,,使結(jié)合面不平,從接觸縫隙漏油,;
2)減速機(jī)制造過程中,,鑄件未進(jìn)行退火或時(shí)效處理,未消除內(nèi)應(yīng)力,,必然發(fā)生變形,,產(chǎn)生間隙,導(dǎo)致泄漏,;
3)箱體上沒有回油槽,,潤(rùn)滑油積聚在軸封、端蓋,、結(jié)合面等處,,在壓差作用下,,從間隙處向外漏,;
4)軸封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。早期的減速機(jī)多采用油溝,、氈圈式軸封結(jié)構(gòu),,組裝時(shí)使毛氈受壓縮產(chǎn)生變形,而將結(jié)合面縫隙密封起來,。如果軸頸與密封件接觸不十分理想,,由于毛氈的補(bǔ)償性能極差,密封在短時(shí)間內(nèi)即失效,。油溝上雖有回油孔,,但極易堵塞,回油作用難以發(fā)揮,。
3,、加油量過多:減速機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,油池被攪動(dòng)得很厲害,,潤(rùn)滑油在機(jī)內(nèi)到處飛濺,,如果加油量過多,使大量潤(rùn)滑油積聚在軸封,、結(jié)合面等處,,導(dǎo)致泄漏,。
4、檢修工藝不當(dāng):在設(shè)備檢修時(shí),,由于結(jié)合面上污物清除不徹底,,或密封膠選用不當(dāng)、密封件方向裝反,、不及時(shí)更換密封件等也會(huì)引起漏油,。
治理減速機(jī)漏油的對(duì)策
1、改進(jìn)透氣帽和檢查孔蓋板:減速機(jī)內(nèi)壓大于外界大氣壓是漏油的主要原因之一,,如果設(shè)法使機(jī)內(nèi),、機(jī)外壓力均衡,漏油就可以防止,。減速機(jī)雖都有透氣帽,,但透氣孔太小,容易被煤粉,、油污堵塞,,而且每次加油都要打開檢查孔蓋板,打開一次就增加一次漏油的可能性,,使原本不漏的地方也發(fā)生泄漏,。為此,制作了一種油杯式透氣帽,,并將原來薄的檢查孔蓋板改為6 mm厚,,將油杯式透氣帽焊在蓋板上,透氣孔直徑為6 mm,,便于通氣,,實(shí)現(xiàn)了均壓,而且加油時(shí)從油杯中加油,,不用打開檢查孔蓋板,,減少了漏油機(jī)會(huì)。
2,、 暢流:要使被齒輪甩在軸承上多余的潤(rùn)滑油不在軸封處積聚,,必須使多余的潤(rùn)滑油沿一定方向流回油池,即做到暢流,。具體的做法是在軸承座的下瓦中心開一個(gè)向機(jī)內(nèi)傾斜的回油槽,,同時(shí)在端蓋直口處也開一缺口,缺口正對(duì)回油槽,,這樣多余的潤(rùn)滑油經(jīng)缺口,、回油槽流回油池。
3,、改進(jìn)軸封結(jié)構(gòu)
1)輸出軸為半軸的減速機(jī)軸封改進(jìn):帶式輸送機(jī),、螺旋卸車機(jī),、葉輪給煤機(jī)等大多數(shù)設(shè)備的減速機(jī)輸出軸為半軸,改造較方便,。將減速機(jī)解體,,拆下聯(lián)軸器,取出減速機(jī)軸封端蓋,,按照配套的骨架油封尺寸,,在原端蓋外側(cè)車加工槽,裝上骨架油封,,帶彈簧的一側(cè)向里,。回裝時(shí),,如果端蓋距聯(lián)軸器內(nèi)側(cè)端面35 mm以上,,則可在端蓋外側(cè)的軸上裝一個(gè)備用油封,一旦油封失效,,即可取出損壞的油封,,將備用油封推入端蓋,從而省去了解體減速機(jī),、拆連軸器等費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工序,。
2)輸出軸為整軸的減速機(jī)軸封改進(jìn):整軸傳動(dòng)的減速機(jī)輸出軸無聯(lián)軸器,如果按照2.3.1方案改造,,工作量太大也不現(xiàn)實(shí),。為減少工作量、簡(jiǎn)化安裝程序,,設(shè)計(jì)了一種可剖分式端蓋,,并對(duì)開口式油封進(jìn)行了嘗試,??善史质蕉松w外側(cè)車加工槽,裝油封時(shí)先將彈簧取出,,將油封鋸斷呈開口狀,,從開口處將油封套在軸上,用粘接劑將開口對(duì)接,,開口向上,,再裝上彈簧,推入端蓋即可,。
4,、采用新型密封材料:對(duì)于減速機(jī)靜密封點(diǎn)泄漏可采用新型高分子修復(fù)材料粘堵。如果減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中靜密封點(diǎn)漏油,,可用表面工程技術(shù)的油面緊急修補(bǔ)劑粘-高分子25551和90T復(fù)合修復(fù)材料來堵,,從而達(dá)到消除漏油的目的,。
5、認(rèn)真執(zhí)行檢修工藝:在減速機(jī)檢修時(shí),,要認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程,,油封不可裝反,唇口不要損傷,,外緣不要變形,,彈簧不可脫落,結(jié)合面要清理干凈,,密封膠涂抹均勻,,加油量不可超過油標(biāo)尺刻度。
6,、擦拭:減速機(jī)靜密封點(diǎn)通過治理,,一般是可以達(dá)到不滲不漏的,但動(dòng)密封點(diǎn)由于密封件老化,、質(zhì)量差,、裝配不當(dāng)、軸表面粗糙度高等原因,,使得個(gè)別動(dòng)密封點(diǎn)仍有微小滲漏,,由于工作環(huán)境差,煤塵粘到軸上,,顯得油乎乎一片,,所以需要在設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)后,擦拭軸上的油污,。